1.调速节能效果:
离心泵站正式投产至今,期间工作方式也发生了很大变化,水泵站机组设计扬程为37m,1994年刚开始运行时,调速机组正在调试,主要是运行定速机组。调速机组调试完成后,主要运行的是调速机组。初期,由于供水量小,供水点的标高低,所以机组工作在低扬程、大流量状态,此时机组工作效率低,远离高效区。随着供水量的逐步增加,供水压力逐步上升,机组工作扬程由不足20m提高到33m左右,机组效率大大提高。在1995年 12月以前,机组工作压力基本相同,我们从原始报表中整理了调速和定速工作时的每千m3 水耗电量,列为表1。1996年1月至1998年9月之间,工作方式变化较大。从1998年10月以后,工作状态比较稳定,我们选取1998年11月到1999年6月的数据,列为表2。在表1中,由于调速机组和定速机组同时工作,我们没有区分单机的供水单耗,而只是将调速机组和定速机组分类统计。
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通过数据分析可以看出,当供水扬程偏低,机组没有工作在高效区时,通过调节电机速度,可以改变工作点,使机组效率提高,因而节能效果十分显著,节能率高达40%;当扬程提高以后,机组效率明显提高,机组基本工作在高效区,这时节能率仍然达到25%。可见,调速机组的节能效果非常好。
2.系统维护经验及问题:
泵站在建设期间,遭受了百年一遇的大洪水,部分设备曾经被水淹没过。在系统投入运行后,发生过许多问题,有些是技术问题,有些是设备问题,有些是因为水淹后处理不彻底而遗留下来的问题。五年来,设备运行基本正常,所发生的问题逐一得到解决。通过五年的运行维护,我们觉得要管理好这套系统,首先要有一支技术过硬的维护保养队伍。1995年9月,2?#机组发生故障,设备运行有时正常,有时发生跳闸,并烧控制保险。单个测试各个元件,均正常;投上直流电后,发现+5V电源不正常。经过分析图纸,逐段测试,最后发现一个比较隐蔽的地方,有一块金属屑搭在电源板的两脚之间,时通时断,清除金属屑后设备运行正常。
在设备运行中,我们发现系统仍存在一些问题:
系统对雷击比较敏感,尤其是一些电子部件。深圳地处多雷地区,而泵站所在的地方又正好是深圳的雷击区。1995年8月,就发生过一次雷击,3#机组跳闸,调速控制操作屏模糊,恢复直流电并复位后正常。串调系统功率因数比较低,根据我们的原始记录,最低时只有0.65。所以需要加装就地补偿装置和谐波吸收装置,但谐波吸收装置极易发生故障, 在谐波作用下,其低压变压器经常发生烧包现象。可控硅元件在工作时会发热,使设备内温度很高。夏天时,深圳地区持续高温,控制柜内温度高达41℃,这对设备的工作是不利的,因此设备的通风问题十分重要。现在,我们将周围的玻璃拆下一部分,基本能保证工作,但在温度太高时,还得通过其他途径来解决。为使系统正常运行,除了在技术上要培养一支过硬的队伍,在管理上也要有一套行之有效的方法,加大管理力度。
(1)对每台设备都要建立档案,并用计算机进行管理,将设备的各种参数定期录入,作为历史数据,以备分析对比使用。每次对设备进行检修、维护、更换元件后,及时在档案中予以反映,做到胸有成竹。
(2)定期清扫碳刷,用吸尘器吸取碳粉,检查碳刷磨损量及压力是否均衡,测量碳刷长度,当其长度小于规定值时,要及时更换。
(3)定期清洗可控硅柜的过滤网,过滤网堵塞可能引起可控硅元件散热不良,从而导致可控硅烧毁。 ABB串调系统在我站运行五年多,基本正常。系统在技术上具有一定的先进性,在运行管理上比较方便,其节能效果也是比较明显的,达到了预期的目标。